6月份,中國兵器工業集團北方華錦化學工業集團有限公司乙烯裝置“裂解爐在線半臺爐燒焦節能研究應用”項目已穩定運行一年,年創效達934萬元,榮獲集團公司“小改小革促提升”活動能源節約優秀案例。 乙烯裝置裂解爐原設計為四爐運行一爐備用、整臺燒焦的操作模式。為提高煉化一體化整套裝置產能,乙烯裂解爐從2018年開始改為五爐高負荷運行模式。但在裂解爐燒焦時五爐運行變為四爐運行,不但負荷降低而且消耗大量蒸汽和燃料氣,使單位乙烯能耗大幅增加,成為企業創效瓶頸。 為解決這一難題,華錦集團成立項目科研組,通過查閱資料、討論分析、辨識風險及摸索論證,于2019年創新性提出裂解爐半臺爐在線燒焦模式,即不增加任何投入,通過在裂解爐運行達到末期時,先切出半臺爐燒焦,使裝置四爐半運行,負荷與五爐運行時相同仍為110%的操作方法,有效保證了乙烯裝置在燒焦階段負荷不降低。 經過不懈努力,華錦集團于2020年4月份實現四爐半運行試車成功。運行工況與整爐燒焦相比,裝置運行平穩率上升、負荷提高、能耗降低,且燒焦效果良好,為后系統裝置連續高負荷運行提供了有力保障。 裂解爐半臺爐在線燒焦模式是國內首家常態化采用的新型燒焦技術,適用于所有“雙輻射室”設計的裂解爐燒焦操作,開創了行業先河,并具有廣泛推廣作用。 近年來,華錦集團以科技興企為引領,大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神,通過職業技能競賽、合理化建議等方式持續創新創效、發掘推廣“小改小革”,不斷突破技術難關,在企業安全環保、增產增效等工作中發揮了大作用。(梁莉華)
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